近日,從水口山有色金屬集團有限公司四廠生產現場獲知:2014年,該廠在出色完成生產任務后,實現電鋅冶煉總回收率95.17%、熔鑄直收率97.75%、精銦回收率73.72%、選銀直收率72.6%,均為歷史新紀錄,為企業創造了更高效益。
該廠多措并舉開展以提高產品質量、產量、裝置運行平穩率,降低能耗、物耗為核心的競賽活動,將指標逐級分解,對車間進行量化考核。浸出車間、電解車間、熔鑄車間為降低電鋅總電耗、提高電鋅總回收率和熔鑄直收率,在勞動競賽中,與班組創優個人成績相結合,促使操作工精心操作,想方設法降低成本,成效顯著。
2014年,水口山鋅系統電鋅冶煉總回收率、熔鑄直收率達到歷史最高水平,每噸電鋅總電耗比計劃降低30千瓦時。為提高精銦回收率,稀貴車間加強萃取條件控制后,要求浸出工藝控制酸度和溫度,使富銦的渣含銦盡可能浸出到溶液,實現了精銦回收率73.72%的新高。為提高選銀直收率、著力解決影響成本和效益的關鍵問題,過濾車間重點加強一段壓濾,控制好礦漿水平,杜絕跑冒滴漏,通過藥劑添加位置的區別,更好地發揮藥劑作用,實現了選銀直收率72.6%,為歷史最好水平。
(關鍵字:電鋅冶煉 回收率)