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面對嚴峻鋼材市場形勢,河北鋼鐵集團邯鋼連鑄連軋廠以效益最大化為目標,加大技術攻關力度,持續改善技術經濟指標,深入降本增效。9月份,該廠產品合格率達到100%,平均連拉爐數提高到21.61爐,漏鋼率降低至0,三項指標均位居行業領先水平。
為提高產品質量,該廠不斷優化工藝參數,嚴把生產過程中每個環節控制。連鑄區優化澆注工藝,采用“一墻加兩壩”的組合結構擋渣,并控制中間包內流場,促進夾雜物上浮;優化浸入式水口下口形狀及結晶器保護渣,提高鑄坯內部及表面質量。加熱爐區域按軋線生產工藝要求控制好加熱過程和出鋼溫度,確保板坯加熱質量合格率達到100%。軋鋼操作人員在生產過程中,強化標準化操作,避免發生粗軋翹叩頭現象,精軋區域及時調平,確保板型在軋制過程中的穩定性,減少浪形質量缺陷產生。
為提高連拉爐數,該廠不斷優化塞棒、SEN材質,根據中包車升降及結晶器液面高度情況,確定水口升降侵蝕功能,進一步優化參數。針對燒嘴烘烤機構不合理影響連澆爐數提升的實際情況,發動職工開展小改小革,改變燒嘴角度,解決原燒嘴位置不固定、機構不靈活、不便于操作等問題,保證烘烤質量。同時提高結晶器準備質量,澆次間準備時,機長負責檢查銅板裂紋情況及中包工準備工作是否規范,保證中間包砌筑質量;嚴格執行中包修砌操作規程,及時修訂完善各項工藝制度,穩步提升連澆爐數。
為降低漏鋼率,該廠充分利用鋼包下渣檢測、電磁制動、二冷水動態控制等先進技術,重點強化漏鋼預報系統維護,加大優化完善力度,最大限度發揮漏鋼預報系統功能,同時加強生產準備,提高生產準備質量,杜絕開澆漏鋼。加強中間包安裝修砌及烘烤,杜絕因塞棒、水口掉塊及其它耐火材料脫落造成結晶器液面波動;嚴格控制開澆操作時間,防止開澆卷渣或掛鋼,確保開澆成功率達到100%。
(關鍵詞:邯鋼 鋼材)